机组集电环改造方案
2005年3月6日
一、 改造必要性:
S710D-EST2 尼那电厂目前发电机组所用集电环表面有6道凹槽,在运行过程中,因集电环的轴向移动,凹槽棱角对碳刷进行轴向切割,碳刷磨损很大,并且集电环槽内及刷握内碳粉堆积,导致滑环与碳刷之间接触不良,碳刷过流能力下降,温度升高,严重时导致部分碳刷、刷握烧灼。对机组的安全稳定运行造成严重威胁。
二、 改造可行性:
改造后,不仅可以解决集电环轴向移动对碳刷磨损严重的问题,增大碳刷与集电环的实际接触面积,还可以在一定程度上降低集电环的表面粗糙度,改善碳刷和集电环接触面,提高碳刷的过流性能,在保证机组稳定运行的同时可以减少对碳刷、滑环的维护工作量,节约维护成本。
三、 改造前设备状况:
S710D-EST2 集电环制造直径1130mm 。凹槽数6道,每道平均深度为6.0mm,凹槽宽2.8 mm。集电环每极22块碳刷,厂家配置碳刷型号是J64,在出现磨损严重的现象后采用J164—25×32×60 mm型号的碳刷,但在实际运行过程中基本上每月都要进行碳刷的更换,因此碳刷磨损严重的问题从根本上并没有得到解决。
四、 改造方案:
1、将原有集电环表面的凹槽车平,并且使其表面的粗糙度达到
2、大修时,对集电环、刷架重新进行精密安装,使每个刷握安装孔与集电环切面垂直,保持集电环轴线与刷架的轴线同心。
3、彻底解决转子中心体的漏油问题,减少油对碳刷、集电环的运行影响。
五、 S710D-EST2 改造后存在的问题分析:
改造后集电环的直径由原来的1130 mm变为1118 mm,集电环和刷架间的距离将增加6 mm,碳刷的有效使用长度将减小,但这从根本上可以减少碳刷的磨损度。因此改造前后两者相比改造后更能提高碳刷的可利用小时数。
六、 改造后在维护过程中注意的事项:
碳刷更换时,尽量使用同一生产批次的碳刷,同时打磨新碳刷,使其尺寸略小于刷握尺寸,以免在运行时碳刷通过电流后发热,刷体膨胀,卡在刷握内。并掌握每个弹簧卡的压力,并及时更换。保证每条碳刷的电阻系数相同,使碳刷的电流分配均匀。
七、 改造结论:
S710D-EST2 改造后可以解决集电环轴向移动对碳刷磨损严重的问题,还可以在一定程度上降低集电环的表面粗糙度,改善碳刷和集电环接触面,提高碳刷的过流性能,在保证机组稳定运行的同时可以减少对碳刷、滑环的维护工作量,节约维护成本。
机组集电环改造完毕投入运行后,继续观察碳刷、集电环的运行情况。